氨水除油技術(shù)作為焦化行業(yè)的一項(xiàng)重要課題,在降低氨水含油和提高焦化污水處理效率過程中都發(fā)揮著重要的作用。本文主要闡述利用目前國內(nèi)先進(jìn)的微孔陶瓷過濾技術(shù)進(jìn)行除油的實(shí)際應(yīng)用情況。
在焦化行業(yè)中,氨水除油技術(shù)被不斷地改進(jìn)和創(chuàng)新。氨水除油效率的下降,會(huì)影響到氨水處理設(shè)備的正常運(yùn)行,終由于含油量過高而導(dǎo)致廢水處理效果降低。為保證氨水處理設(shè)備和污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,改善處理效果,確保外排水質(zhì)達(dá)標(biāo),選擇先進(jìn)的除油設(shè)備是必要的。本文主要介紹
微孔陶瓷過濾管技術(shù)在氨水除油中的實(shí)際應(yīng)用情況。
以下簡稱焦化車間)的氨水除油系統(tǒng)采用的是攪拌氣浮除焦油器,其除油的原理是采用葉輪攪拌產(chǎn)生微小氣泡,氨水在除油器內(nèi)通過的同時(shí),產(chǎn)生的氣泡在上升的過程中把氨水中懸浮的焦油和雜質(zhì)一起粘合浮于水面,再通過刮板機(jī)把浮油和一部分氨水刮到油溝中,在油溝中的浮油和氨水通過自流的方式流入地下槽。該除油器效果差,其除油器后氨水含油量還保持在100mg/l以上,嚴(yán)重影響到氨水處理設(shè)備(蒸氨塔)和污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行,從而引發(fā)了一系列的問題:
(1)氨水含油高造成蒸氨塔塔盤堵塞,塔壓增加。
(2)蒸氨塔排油管道堵塞頻繁。
(3)輸送到污水處理裝置的廢水含油多,造成活性污泥中毒,污水處理效率下降。經(jīng)過分析,認(rèn)為除焦油器內(nèi)的液位通過出口的閘板進(jìn)行控制。為保證一定的除油效率,液位要控制在刮板能刮到的位置,此時(shí)閘門需要經(jīng)常調(diào)節(jié)以確保器內(nèi)的液位。但由于液位的靈敏度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人的調(diào)節(jié)程度,造成調(diào)節(jié)不及時(shí),除油效率下降。該除油器的工作特點(diǎn)決定了其除油效率,由于采用氣浮除油原理,造成懸浮于氨水中的大顆粒焦油無法浮于水面,不容易,除油效率下降。因此,采用先進(jìn)的氨水除油技術(shù)勢在必行。
3先進(jìn)除油技術(shù)的引進(jìn)
2006年10月,在考察其它同行的具體應(yīng)用情況下,引進(jìn)了兩臺(tái)PT963型微孔陶瓷過濾器作為除油設(shè)備。微孔陶瓷過濾器是利用陶瓷作為過濾介質(zhì)進(jìn)行氨水過濾的,對于雜質(zhì)類物質(zhì)具有高的過濾效率,效率能保持在90%左右。氨水從陶瓷管程進(jìn)入,通過微孔陶瓷后從殼程流出,實(shí)現(xiàn)氨水過濾。圖1是置于過濾器內(nèi)的微孔陶瓷過濾管。為了連續(xù)運(yùn)行,設(shè)備設(shè)置了反沖洗系統(tǒng),確保了過濾效率,因此引進(jìn)微孔陶瓷過濾器對改善氨水水質(zhì)起到了決定性作用。
3.1PT963過濾器的性
目前國內(nèi)同行多采用砂濾或焦碳過濾器,此種過濾器均存在著除懸浮物效率低,濾料板結(jié),懸浮物并滲入濾料深處,反沖無法清洗,造成偏流、流量減小、除塵能力差,跑砂現(xiàn)象嚴(yán)重,反沖洗周期短,使用壽命短,濾料換勞動(dòng)強(qiáng)度大等缺點(diǎn),嚴(yán)重影響生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。PT963過濾材料固化了粒級分
布,了原濾料在清洗和反吹掃過程中不同粒級顆粒容易混雜和隨懸浮物帶出堵塞后道工序管道和設(shè)備的難題。同時(shí)微孔過濾管采用下進(jìn)中出的工藝流程,污水進(jìn)入過濾器后隨著罐體作漩渦式運(yùn)動(dòng),上部集聚油類排出、下部排污,避免過濾管堵塞。
3.2氨水過濾系統(tǒng)的完善和優(yōu)化
考慮到現(xiàn)有設(shè)備的充分利用問題,在氨水系統(tǒng)的完善和改造方面保留了現(xiàn)有的氣浮式除油器。氨水先經(jīng)過氣浮式除油器,在器內(nèi)氨水進(jìn)行初步除油流到剩余氨水槽,再由剩余氨水泵送到新建的微孔陶瓷過濾器進(jìn)行精除油,后送到蒸氨塔進(jìn)行除氨處理,實(shí)現(xiàn)了雙重除油,對降低氨水含油率起關(guān)鍵作用。
3.3微孔陶瓷過濾器的反沖洗系統(tǒng)構(gòu)造
為使設(shè)備能實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,保證除油效率,在反沖洗方面必須予以考慮。據(jù)資料報(bào)道,在國內(nèi)使用微孔陶瓷過濾器的其它同行中,大部分廠家在反沖洗方面都是利用過濾器后相對干凈的氨水進(jìn)行清洗。此種方式一方面由于氨水溫度過低,對焦油的軟化程度低,反沖洗效果不是很好;另一方面兩臺(tái)
設(shè)備必須保證一臺(tái)在運(yùn)行,另一臺(tái)方可以進(jìn)行清洗。從操作簡捷和提高清洗效率方面考慮,焦化車間選擇了利用蒸氨塔處理過氨廢水作為反沖洗水源,對提高清洗效果起到了很好的作用。采用蒸氨廢水作為反沖洗水源存在以下的優(yōu)點(diǎn):
(1)蒸氨廢水溫度高,溫度基本維持在100℃左右(而過濾器后氨水的溫度在60~70℃),溫度高對焦油和雜質(zhì)的軟化程度高,便于焦油脫吸,能提高清洗效果。
(2)蒸氨廢水是經(jīng)過過濾器和蒸氨塔處理后的廢水,水中的含油量相比氨水的少。過濾器后氨水含油在50~60mg/l之間,而蒸氨廢水含油正常在30mg/l。
4應(yīng)用效果分析
采用微孔陶瓷過濾器進(jìn)行氨水除油,從2007年2月運(yùn)行半年以來,取得了很好的效果,為后道工序創(chuàng)造了良好的條件,穩(wěn)定了生化污水的進(jìn)水水質(zhì),提高了污水處理效率。氨水表面看不到有明顯的浮油。蒸氨塔底部排出的焦油量大幅度減少。蒸氨塔塔壓降低,排油管道堵塞次數(shù)明顯減少。經(jīng)化驗(yàn)得知,氨水含油量大幅度降低,從以前的140mg/l降低到目前的60mg/l,表1為氨水過濾系統(tǒng)改造前后氨水含油量的對比情況。
結(jié)論
通過引進(jìn)先進(jìn)的過濾技術(shù)和裝置,對氨水除油工藝系統(tǒng)進(jìn)行完善和優(yōu)化,降低了氨水的含油量,提高了污水處理效果。實(shí)踐證明,陶瓷過濾器在氨水除油方面可以穩(wěn)定運(yùn)行,值得推廣.